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文本内容:
电厂发变组雷击事故调查报告#
91、事故简称#9发变组遭雷击损坏事故
2、企业具体名称深圳海恩热电股份有限公司海恩热电厂;业别电业/发电
3、事故起止时间2007年6月10日3时57分至2007年7月5日5时
4、事故发生地点海恩热电厂内
5、事故发生时气象及自然灾难状况气温32回,雷暴雨
6、事故归属海恩热电厂
7、事故等级一般设备事故
8、事故类别设备事故
9、本次事故经济损失状况略
10、事故前工况事故前#9发变组因供热需要,始终连续运行,运行记录表明发变组各参数稳定、振动正常,机组所带负荷小于额定出力,发变组处于正常的运行状态11>事故主设备状况1#9主变型号SFP7-75000/110,额定容量乃MVA,天威保变公司生产,1995年11月投运上次年度检修时间于2007年1月7日结束2#9发电机型号WXBL054,额定功率60MW,济南发电机设加避雷器数量,削减雷击波对生产设备的冲击责任部门海恩热电厂检修部电气分部,利用年底线路停电机会完成
(2)长期以来海恩热电厂扩建、改造项目较多,对全厂接地网和防雷装置造成肯定影响为确保防雷平安,应请有相应资质的专业单位对全厂防雷接地系统进行全面检查、测算,对避雷器进行在线检测鉴于已联系深圳防雷所检测未发觉问题,建议联系中试所再进行一次检查和侧算责任部门海恩热电厂检修部电气分部,完成时间2007年10月30日
(3)为保证雷雨天气巡察室外高压设备的人身平安,各级人员必需严格遵循《电压平安作业规程》的相关要求同时,建议实行更加平安、牢靠的措施,以便在雷雨天气观看变压器避雷器动作计数器的动作状况责任部门海恩热电厂运行部、检修部电气分部
(4)在变压器患病雷击跳闸,或发生出口短路故障,或患病近区突发短路故障后,应当对变压器进行全面检查,查明何种爱护装置动作及发生何种外部现象,如检查结果证明变压器跳闸不是内部故障引起可以重新投入运行;若有内部故障征象,应查明缘由,进行绕组变形等相关电气试验,并与原始记录比较,判定确无故障且经电厂总工程师审定后方可再次投入运行责任部门海恩热电厂运行部
(5)尽快制定并提交#9发电机定子年底大修方案,解决发电机定子线圈绝缘层磨损的事故隐患在大修前,尽量削减#
7、#9机组频繁启停次数,并加强日常的预防性检查(如油品化验、发电机绝缘检查等),做好应对突发大事的处理方案和预备工作责任部门海恩热电厂安技部、运行部、检修部电气分部,完成时间2007-2008年度大修时完成
(6)加强检修管理结合电厂调峰机组运行特点,以及存在很多设备投运时间较长的现状,根据国家有关变压器维护和检查的标准,对变压器设备检修规程进行梳理和修订,将主变、高厂变的维护检查列入重要设备的检查或检修范围,未作过绕组变形试验的应准时支配实施,运行10年的变压器必需进行吊罩检查,以及早发觉和消退事故隐患责任部门海恩热电厂安技部、检修部电气分部
(7)加强运行管理,提高运行人员的责任意识推行标准化工作,进一步规范运行数据、运行日志等的记录,尤其要将当班重要大事的时间、征象、检查发觉问题、紧急处理状况及检修处理状况等进行记录,记录要字迹工整、描述完整、条理清楚、无过多划痕做好运行培训、案例分析和事故预想,提高运行人员的操作技能、故障推断力量和应急处理水平,防止事故的发生和扩大责任部门海恩热电厂运行部
(8)落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,收集和吸取其他单位同类设备发生故障的阅历教训,有针对性的制定和实施相应的预控措施,对长期运行设备要增加日常巡检次数和监测手段,将事故隐患毁灭在萌芽状态,确保生产设备的平安稳定运行责任部H海恩热电厂安技部、检修部电气分部
18、调查组成员状况(略)备厂生产,1995年11月投运上次大修时间于2007年1月7日结束
12、事故经过12007年6月10日,#9发变组和#01高变在团段母线上运行,欢热团线和欢热团线由团段母线输出凌晨时分,雷雨交加,大雨倾盆,闪电频繁2时45分,欢热回线遭雷击跳闸,自动重合闸胜利雷击时,欢热团线B相电流1584A,零序电流
1461.6A,差动电流2340A,放电点距电厂
1.2公里以上数据表明,当时雷击导致线路B相对地有闪络现象欢热团线在欢热回线跳闸期间正常运行2在欢热团线遭雷击跳闸并自动重合闸胜利时,,#9发变组运行参数消失瞬间波动,随即恢复正常由于户外仍是雷雨交加无法就近检查,并且机组又无特别报警信号,#9发变组连续运行33时57分,#9发电机突然跳闸,纵差爱护、瓦斯爱护、间隙零序爱护动作,机组随即遮断运行人员、检修人员及相关领导现场检查发觉,#9主变重瓦斯爱护动作,低压侧a相出线套管崩裂向外喷油,三相高压套管本体部件均发生位移,错位约20mm,冷却器拉杆从变压器本体挂钩上脱落,以上现象说明变压器内部发生了严峻的短路冲击故障依据中性点零序爱护动作的现象,初步断定#9主变中性点间隙患病雷击过电压4事故发生后,电厂对祥9发电机进行了预试检查,试验发觉#9发电机的C相绕组直流耐压试验不合格,当测试电压升到9kV时C相绕组消失放电现象试验表明,#9发电机C相定子线圈消失故障,必需处理
13、事故报告、抢修状况:12007年6月10日3时57分事故发生4时20分值长通知电厂主管领导、安技部、检修部相关技术人员4时50分,检修部到达现场处理,发觉主变低压侧a相套管瓷件裂开喷油,关闭了祥9主变油枕到主变的阀门,削减变压器油的泄漏26月10日5时20分,将初步检查结果变压器内部消失严峻故障报告电厂安技部、检修部安技部马上向厂长、总工汇报并上报公司生技部和公司领导,同时通知公司企发部相关人员联系保险公司报险,随后公司生技部向深圳能源集团安委办进行了口头汇报,并在当天下午向深圳市贸工局电力处和深圳能源集团安委办进行了书面汇报3事故发生当天早上,由公司主管生产领导主持,在电厂召开井9主变初步事故分析和抢修方案研讨会,初步分析#9主变事故缘由,支配#9主变、#9发电机后续检查工作,争论事故抢险方案46月10日16时,#9主变油样化验结果表明变压器内部发生了电弧性故障,需要吊罩处理同时,经检查确定#9发电机定子C相线圈受到故障电流的冲击后,线圈绝缘材料已经损坏,需要修理电厂马上与制造厂家联系,制定了查找故障点和抽转子工作方案56月11日9时,由公司总经理主持在电厂二楼会议室再次召开#9主变和#9发电机事故分析和抢修方案争论会鉴于#9主变故障不能在短期内消退,制造厂家认为需要近2个月时间方可恢复运行为此,公司打算尽快将原#4主变修复后安装于#9主变位置,以替换#9主变运行,缩短检修工期6#9主变恢复经过从6月13日开头,对损坏的#9主变进行了解体拆卸,并转运至三控汽机房内6月28日,原井4主变抢修完毕,各项试验合格后运至#9主变基础处,开头组装就位至7月4日,该变压器电气交接试验结束,各项试验数据合格7月5日凌晨,该变压器进行了零起升压试验、全电压冲击试验、爱护带开关传动试验,一切正常7月5日5时\该主变一次并网胜利运行数据表明,该主变温升、振动均在合格范围内,红外成像温度场匀称,无特别过热点,可以正常投入运行7#9发电机检修经过6月14日,转子抽出经直流加电压试验,确定了第56槽定子线圈中间部位为故障点,与2006年12月大修检查发觉的第55槽故障线圈相邻,该线棒必需更换在紧急联系厂家尽快供应新线棒的同时,对损坏的#9发电机线棒进行拆除6月25日,新线棒嵌到槽内,且耐压试验合格6月28日,#9发电机定子绕组沟通耐压试验合格6月29日,祥9发电机转子回装7月1日,#9发电机交接试验结束,数据合格,具备试运条件7月5日,#9发电机零起升压工作结束,空载满速运行,试验项目全部合格
(8)为满意深圳保供电需要,在6月20日至7月3日期间,电厂采纳了#7燃机单循环发电,削减了事故停机时间约
112.44小时,削减发电量损失共计
1054.60万千瓦时
(9)根据原井9主变损坏状况,制造厂家认为修理需要近2个月时间由于实行将原#4主变修复后安装于#9主变位置,替换#9主变运行,使事故恢复时间缩短了35天,极大程度的削减了事故造成的损失
14、事故缘由分析
(1)#9主变事故缘由分析祥9主变事故的缘由是变压器在正常运行中患病雷击造成,详细分析如下7月4日,对#9主变放油吊罩检查,发觉低压侧a、b相绕组末端出线连接铜排间有放电烧灼痕迹并呈波浪状变形,A、B相间隔板下端与绝缘纸板固定绑扎布带断开,绕组下部垫块崩出,铁心无明显缺陷但器身上附着大量碳黑异物,高、低压侧线圈无明显损坏查全部避雷器均完好且都有动作记录,但与故障前检查数据比,A相动作5次,B相动作2次,C相动作2次,中性点避雷器未装计数器未能统计动作次数查变压器、避雷器接地线也完好无损避雷器多次动作表明欢热线多次患病雷击在事故前一个多小时,与该发变组共用一条母线的欢热团线就患病雷击跳闸并自动重合闸胜利,但#9发变组无特别报警信号,连续保持运行工况受雷击影响,#9主变多次承受了较高的雷电过电压查主变爱护纪录,6月10日3时57分故障时发生了主变中性点间隙放电报警,表明故障时#9主变110kV架空线路患病雷击,发生对地闪络放电,导致主变中性点对地电压急剧上升(正常运行时主变中性点对地电压近似为0),击穿了间距为11cm的爱护间隙,串联在爱护间隙回路中的CT爱护装置检测并发出了报警信号因此,该报警信号准确地说明事故发生当时变压器高压线路患病了雷击同时,深圳市气象局供应的材料也证明了事发当时深圳地区发生了强雷暴现象(凌晨2时至4时雷击超过4000次)变压器是个电感线圈,当中性点爱护间隙被击穿时,必定会在绕组中产生极高的自感电动势,即发生了过电压本变压器中性点安装了过电压爱护装置,由爱护电间隙和避雷器并联组成,正常状况下过电压能够通过避雷器汲取事故后,对主变高压侧及中性点的避雷器进行了试验,结果合格,表明当时各个避雷器均能正常工作,同时也表明事故发生时作用于变压器上的雷电波电压特别高、能量特别大,避雷器动作仅能汲取部分能量(如上所述,出口避雷器的计数器表明避雷器确有多次动作),并没能将过电压全部降下来由于该变压器绕组采纳Y.团接法,绕组中产生的过电压耦合到主变低压侧后,在低压侧a相绕组引线所连铜排转角的尖端处由于场强集中,从而感应的过电压最高,导致与相邻的低压侧b相绕组引线所连接的铜排之间产生电弧击穿,引发了低压侧a相绕组线圈短路通过变压器解体检查发觉,变压器高、低压线圈承受住了短路电流,未受到损伤,但是短路电流产生的巨大电动力,使低压侧引线铜排、高、低压套管受到损伤,变压器油严峻碳化,并污染了整个变压器
(2)#9发电机故障缘由
①直接缘由祥9主变患病雷击造成#9主变低压侧a、b相绕组发生相间弧光短路,即#9发电机出口发生短路故障,致使#9发电机定子绕组承受了巨大的短路电流冲击,巨大的短路电流产生了强大的电磁力在该冲击力作用下,C相绕组绝缘被破坏
②间接缘由#9发电机是调峰机组,须经受长期的频繁起停,致使绝缘材料频繁发生热胀冷缩的现象但是,该型号发电机定子线圈未设计滑移层,绝缘材料受到的应力不能得到释放在运行年限长且启停次数多的工况下,绕组绝缘极易发生老化磨损,使得绝缘水平渐渐下降,承受过电压、过电流冲击的力量也随之下降因此,设计缺陷是造成#9发电机故障的一个间接缘由
15、事故暴露的问题
(1)#9发电机因多次启停对发电机线圈的绝缘寿命影响较大,频繁启停的热胀冷缩引起定子线圈绝缘老化上次大修及本次抢修均发觉多处线圈绝缘有磨损及松动现象
(2)事故后对避雷器进行了检查试验,全部避雷器性能完好在避雷器均有多次动作的状况下,雷电波照旧对主变产生过电压损伤,说明事故发生时作用于变压器上的雷电波电压特别高、能量特别大,避雷器动作仅能汲取部分能量,并没能将过电压降下来,最终能量通过爱护间隙释放这也说明雷电波超过了#9主变避雷器的防护作用
16、对事故的定性、责任分析和对责任人的处理看法
(1)事故定性依据国家电监会《关于执行〈电力生产事故调查暂行规定〉有关问题的通知》(国家电监会办平安
(2005)3号)
2.2条款“设备事故标准以及公司《电力生产事故调查规程(试行)》
223.1条款的规定,此次事故定性为一般设备事故
(2)#9主变事故责任分析#9主变故障当天,深圳地区雷电极为频繁,深圳气象局记录值为凌晨2时至4时雷击超过4000次,#9主变所在的欢热团线患病多次雷击3时57分,#9发变组爱护动作跳闸时,#9主变中性点间隙放电的现象表明此时有强雷电波侵入事故发生后,重新核定全厂防雷设计,符合国家规程的要求,且井9主变的防雷设备数据正常,性能牢靠因此,#9主变遭雷击受损,属患病不行抗力、自然灾难的损害
(3)#9发电机事故责任分析#9发电机存在定子线圈绝缘多处老化的问题,经受不了短路电流的冲击,属于因#9主变低压侧短路引发的派生事故,因此也属自然灾难引发的一般设备事故
(4)对#9发变组事故责任人的处理看法由于#9发变组事故的缘由为患病了不行抗力的自然灾难所引发的,作为设备归属单位海恩热电厂没有明显的事故责任,并且在事故发生后马上组织人力、物力进行了连续抢修作业,同时乐观投入#7发电机单循环运行,降低了事故损失鉴于此,建议免去对海恩热电厂的事故惩罚,但是海恩热电厂应仔细吸取阅历教训,结合实际编制该类事故的预防措施和应急处理预案,防止类似事故的再次发生另外,在事故调查中发觉海恩热电厂6月10日运行日志记录不全面、不规范,如#7-#9机单元运行日志中仅粘贴了故障经过的打印件,但在原始手写记录上无2时45分欢热团线雷击跳闸后值长是否通知对主变、发电机等设备进行巡察检查的记录,无当班人员是否进行了巡察检查的记录,无3时57分#9机跳机时继电爱护报警及动作状况和现场巡察检查状况的记录等;运行值长交接班日志中同样粘贴了故障经过的打印件,但在原始手写记录上无2时45分欢热团线雷击跳闸后是否对主变、发电机等设备巡察检查的记录,无3时57分#9发变组故障跳机的任何记录,记录内容未按时间排列、挨次混乱等(上述运行日志见附件
2、3)由于上述记录不全面、不规范的问题不属于事故缘由,在此不作考核但是,海恩热电厂必需进一步加强运行的标准化管理工作,仔细规范运行记录,不断提高运行人员责任意识和操作水平;同时.,要对运行部相关人员进行考核惩罚,并将考核状况上报公司备案
17、预防事故重复发生的措施,执行措施的负责人、完成期限,以及执行状况的检查人
(1)加强线路防雷措施,在欢快团、团线雷电密集区的线路杆塔上增。