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文本内容:
甲醇月日变换废水管线严重变形事故129调查报告
一、事故单位XXX甲醇分厂
二、事故时间2013年1月29日10:59
三、事故地点变换至污水装置
四、事故性质责任事故
五、事故类别一般事故
六、事故经过1月29日早上10点,净化岗位技术员张全普巡检到低温甲醇洗原料气分别器V2201处,发觉V2201就地导淋微开常排,导致现场异味较大随即在现场巡检室向调度汇报,申请将冷凝液并入管网,并确认气化厂阀门是否关闭,调度同意由于此管线设计向气化输送,但近期气化无法接收,只能同时向污水处理输送然后通知变换现场将汽提塔液位调整阀后截止阀打开,V2201液位调整阀后截止阀关小10点55分回到中控,通知变换主操张丽娜关闭LV20007调整阀,低温甲醇洗主操王冰打开LV22003两位阀,根据原先常规式方法排放,30秒后恢复阀门原先开度11点00分调度室通知污水处理变换废水管线严峻变形随即通知变换现场将全部外排废水管线全部关闭,就地排放
七、事故伤亡状况无
八、事故损失无
九、事故缘由分析
(一)直接缘由
1、低温甲醇洗原料气分别器V2201排放的是高压冷凝液,当LV22003排液阀打开时高压串低压,致使管线超压变形
2、LV22003为两位阀,无法掌握阀门开度,起不到节流减压的作用
(二)间接缘由
1、由于此管线属甲醇厂排放废水管线,但是由热电厂负责整改,两个分厂并未对此管线进行使用状况交接,也未对管道承压力量进行计算,试运行且交付使用时也未经技术部批精确认
2、污水处理改动变换废水管线后,低温甲醇洗岗位首次向技改后管线排放高压冷凝液,但是并未确认技改后管线是否可用
十、事故责任认定及处理建议对甲醇分厂工艺技术员张全普惩罚50元,对当班工艺班长牛永斌惩罚20元,对当班工艺副班长杨明惩罚20元
十一、事故防范和整改措施
1、生产部组织召开专题会,争论尽可能恢复原设计,将冷凝液回收至气化
2、针对低温甲醇洗排放的是高压冷凝,且LV22003是两位阀,为防止高压串低压,在排放时应尽可能关小LV22003后截止阀
3、由技术部制定技改方案,对污水管线进行加固
4、重新完善操作规程,针对V2201废水排放制定特地的操作方案,下发至各班组员工要严格根据下发新的操作规程执行
5、组织各班员工进行班前或班后会进行学习,吸取此次事故教训,举一反三地排查各装置所存在的事故隐患,杜绝以后类似事故的发生
6、加强全员平安技能培训各班组利用下白班时间由技术员组织,进行事故案例学习,增加员工平安技能,提高全员平安意识,杜绝违章作业、违章指挥等现象的发生
7、严格逐级汇报制度,现场操作工发觉问题,准时通知班长、大班长、分厂值班人员、生产调度、分厂领导、公司领导,落实相应平安措施。