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文本内容:
皮带机皮带纵向撕裂204事故经过月日点班,接班后皮带机机头、机尾值班员安仲仁、2240204曲杰检查设备正常(皮带机机头值班员同时监护皮带机机尾设204102备,皮带机机头值班员同时监护皮带机机尾设备)分,2032040:05204皮带机启动后,两人全面检查运转正常分左右,值班员曲杰巡检3:00发觉皮带机米处承载托辐声音特别,汇报班长李克华203125-1303分左右曲杰到皮带机机尾巡检,检查皮带运行正常;随后又到05204203皮带机检查声音特别的托辐运行状况分左右,当曲杰回到320204皮带机尾部(距尾部约米)时,发觉皮带机停机,导料槽下皮带10204撕开而皮带机头部值班员安仲仁于分左右,在皮带机204310204滚筒处撮煤,随后到皮带机落煤管处检查,约分左右又#3102320回到皮带机头部时,发觉改向滚筒上皮带变窄,且在改向滚筒上缠204围着宽约左右撕开的皮带安仲仁马上跑到皮带机最近拉线开关170mm处,将皮带机紧急停机然后汇报调度孙洪兴停机后检查发觉,皮带机机尾落煤管下部导料槽与承载托辐204间卡住一块直立着的钢板经确认,该钢板为皮带机尾部导料槽内204导流板的一部分,大小为左右,该导料板安装时间是年,200500mm2000原厚度是磨损减薄处现在的厚度是左右,磨损减薄处的长6mm,
1.5mm度约200mm暴露出的问题、输煤设备落料管内的导流板安装工艺存在严峻隐患焊接1不坚固,导流板的上方与导料槽槽壁焊接,两侧仅用单根钢筋点焊,导流板的中间部位无支撑;导流板薄,非耐磨材料,磨损严峻处易发生变形而断裂、输煤设备落料管内、导料槽内的导流板、衬板都是易损件,运2行、检修,作为设备的两个仆人,对设备检查维护不到位,未准时发觉设备的严峻缺陷,未能准时消退设备的平安隐患暴露出输煤车间管理松弛,职工的责任心和平安意识还有待于提高、输煤车间未能全面制定生产设备易磨损、易脱落(如落煤管内3全部导流板、衬板等)机件的定期检查制度,同时,也没有准时地组织对输煤生产设备易磨损、易脱落机件进行全面检查处理,暴露出输煤车间平安管理、设备管理存在较大漏洞、院外的输煤皮带机机头、机尾没有紧急停机事故按钮,尤其头4部较高,消失紧急状况,值班员拉事故拉线不便,延误皮带停运,易造成事故的扩大防范措施、输煤车间要加强平安管理、设备管理,堵塞各项管理的漏洞,1将胶带机及现场全部落煤管内的导流板、衬板等易磨损、易脱落机204件进行一次全面检查,对磨损到限的导流板、衬板进行准时更换,对不坚固的导流板、衬板应准时加固,避开类似事故的重复发生(月31日前完成)、输煤车间要制定出输煤生产设备易磨损、易脱落(如落煤管内2全部导流板、衬板等)机件的定期检查维护制度,依据实际规定检查周期、落实各级人员职责,并建立检查记录、处理记录(月日前完成)
31、加强输煤车间生产管理,进行定期的平安、技术培训,以本次3事故为主题,举一反三,组织全车间班组开展针对性的平安争论会,强化管理人员和全体员工的责任心和平安生产意识,确保平安生产、在皮带机头部及尾部加装紧急停机事故按扭,保证值班员在发4觉特别时,能够准时停机(月日前完成)
320、各车间要深刻吸取事故教训,加强内部管理,乐观组织职5工开展好危急点分析查找工作,深化查找平安隐患,制定防范措施,真正做到防患于未然。