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二号机组屏式再热器泄漏,停机处理大事经过、、机组#123运行,机组检修,全厂出力其中机组带负荷运#4800MW,#2250MW行稳定炉炉膛负压突然降低、炉膛出口烟温下降、再热器压13:15#2力开头下降,马上派人就地检查,锅炉乙侧水平烟道有较大刺汽49M声初步推断锅炉再热器发生泄漏经申请调度同意,1320机组开头滑停,1500负荷到零发电机解列、汽机打闸、锅炉熄火,机组转临检炉膛经冷却至月日下午,打开人孔检查发觉锅炉屏式416再热器从侧数第排最外圈管向火侧弯头上部管纵向撕开,爆口呈A26喇叭口,最大撕裂长度、爆口最宽处约爆管材质为500mm170mm,SA213Tp304H、规格(|)63x4对其四周屏再管排测厚检查发觉,屏再向火侧最外圈管段壁厚有不同程度减薄,壁厚最大减薄到
3.1mm对爆破管段进行了换管处理,全部焊口经超声波检验合格并对屏式再热器第20〜30排管向火侧最外圈管根加装了防磨护瓦4月17日5全部抢修工作结束经检查在未发觉其他特别后,恢复系统锅炉开30头上水1040申请调度同意点火胜利,1331机组并网,15:45#2机组升至调度负荷造成此次屏再爆管的缘由为、经测量200MW1爆口两侧(管子迎火面)厚度已明显减薄,测量最小壁厚
2.65mm背火面管子厚度未见减薄,测量厚度不小于经测量管子外径
4.0mm与安装时相符,无明显蠕涨现象管子内、外壁无氧化腐蚀,内壁无结垢、做金相试验分析,管材由于减薄,强度降低,在高温及压力2的作用下蠕变速度加快,从而产生蠕变空洞,由于空洞的不断增大,进展为裂纹,裂纹的不断扩展导致爆管、由于爆管部位处于吹灰器3吹灰范围内,爆口中心与吹灰枪孔几乎齐平,爆口管子外表吹损痕迹明显,初步推断管子减薄的主要缘由为吹灰器吹损暴露问题、锅炉从前实行的防磨措施不尽完善,针对性不强,1机组长周期大负荷运行,防磨护瓦在高温区发生脱落、变形,未能有效起到防磨作用、吹灰器运行管理和装置调整不尽完善,吹灰过程对2受热面有吹损负面影响防止对策、进一步加强锅炉防爆防磨管理工作,从严落实防止1锅炉四管爆漏的各项措施、对锅炉吹灰程控系统进行了升级,完善2了吹灰枪事故追忆系统,规范和加强吹灰器的运行管理,改造调整吹灰疏水系统、待今年机组级检修过程中,再对锅炉受热面进3#2C行全面排查,有针对性实行防磨措施、扩大性对爆管四周屏过、屏4再受热面进行了检查,未发觉其它特别、对屏式再热器第520〜30排向火侧最外圈管根加装了防磨护瓦。