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文本内容:
头坝水电站增容改造工程存在的问题及改造的必要性
1.1存在的问题1装机容量小头坝三号电站受开发时期客观条件限制,致使电站装机容量未能按充分合理利用水力资源的要求确定,导致装机容量小,弃水时间长从丰、平、枯代表年逐日平均流量统计计算,日均流量大于引用流量出现弃水的时间达120天,多达2880小时,根据统计多年年径流量
2.
43.2亿m3,机组年发电利用〜水量
2.
42.7亿m3,年损失水量近
0.04-
0.57亿而充分〜说明头坝三号电站现有装机引用流量小,造成水力资源浪费,具有较大的改造增容潜力2机电设备老化严重,性能落后头坝三号电站机电设备经过21年发电运行,定子、转子线圈严重老化,转轮磨损严重,三台水轮机出力不足,定子线圈多次发生击穿事故,机组处于带病运行状态二次控制保护设备还在使用PK-1型600屏电磁式保护产品,常出现误动现象,暴露出二次设备技术性能差,安全可靠性低,目前电磁式保护产品已被新产品取代因此,亟待更新改造3并网输电线路破损严重电站35kv并网输电线路架设于1990年,采用LGJ-70型导线,横担6副,盘型悬式瓷绝缘子180个,针式瓷绝缘子12个,线路总长
593.2m跨越头坝硅铁厂生产区,铁件及绝缘子锈蚀严重,已发生断线、接地等事故,输电能力降低,电能损耗大
1.2改造的必要性
1.
2.1电站机电设备运行年限久头坝三号电站原安装三台500kw的ZD560-LH-100型立轴轴流定浆式水轮发电机组,经过21年运行,累计发电
13549.21万kwh,电站的机组设备利用小时已超过
9.03万h,已达到了设备利用年限其间三台机组先后进行过多次大修,更换过水轮机转轮和泄水锥机组转动部分磨损明显,发电机定、转子线圈绝缘老化严重,调速器操作不灵,旁通阀、前池排沙闸止水带破损且漏水大,机电设备陈旧、技术落后,效率和自动化程度低,机组处于带病运行状态,说明三台机组已处于更新或技术改造的状况
1.
2.2水能利用率小从1990-2010年头坝三号电站运行综合情况统计分析,历年累计发电量
13549.21万kwh,年利用小时4516h,电站渠首年平均来水量
2.85亿m3,发电用水
2.27亿m3,农灌及弃水量为
0.58亿m3,多年平均发电用水年利用系数
79.78%,充分体现装机容量明显偏小,水能利用率偏低,需增容改造电站自动化水平低电站二次保护设备陈旧落后,自动化水平低,存在一定程度的缺陷,己不能适应目前电力系统安全运行规范的要求为了提高电站电气设备运行的可靠性,提高电站整体自动化水平,改造势在必行
1.
2.4发电机绝缘老化电站发电机组经过21年的运行,发生过多起定子线圈击穿和短路事故设备已接近或超过设备使用寿命,不能保证发电机组安全运行,必须进行改造
1.
2.5水轮机转轮磨损严重水轮机过流部件磨损大,漏水严重,汽蚀严重,转轮大面积焊补次数多,转轮叶片原始线型及水流流道改变,水轮机效率降低用当前水轮机转轮的技术水平来衡量,ZD560转轮效率低,单位过流量小、水力性能偏低
1.
2.6主变容量小头坝三号电站现主变型号S-2000/38±5%/
6.3,容量72000Kva,无法满足水轮发电机组增容改造后输送负荷的的rFFf而景
1.
3.7设计水头保守头坝三号电站为永昌县80年代建设的第三座电站,受历史条件局限,设计保守,设计发电水头仅为n.5m多年机组运行分析,平均发电水头能提高至
15.5mo
1.3改造的依据1《小型水电站技术改造规范GB/TB0700-2011》2《农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见》3《农村水电增效扩容改造项目初步设计指导意见》4《小型水电站初步设计报告编制规程》SL/T179-965《小型水力发电站设计规范》GB50071-20026《水力发电厂机电设备技术规程》SDJ173-857《永昌县农村水电增效减排工程规划》综上所述,为更好地发挥电站发电效益,合理利用发电水头,科学设计装机容量,更新设备,提高电站整体自动化水平,不仅必要,而且十分紧迫。