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(1)与式
(2)中Shs SfXPl-P2假设将弹簧通过阀杆对阀芯向上的拉力设为及将运动部件与固定部f3件间摩擦力(主要是活塞与活塞室间的摩擦力)设为则主安全门的动作fm,的先决条件只有作用在活塞上的作用力略大于作用在阀芯上使其向上fl的作用力及弹簧通过阀杆对阀芯向上的拉力及运动部件与固定部件间f2f3摩擦力(主要是活塞与活塞室间的摩擦力)之和时,即时fm flf2+f3+fm主安全门才能启动通过实践,主安全门拒动主要与以下三方面因素有关一是阀门运动部件有卡阻现象这可能是由于装配不当,脏物及杂质混入或零件腐蚀;活塞室外表光滑度差,外表损伤,有沟痕硬点等缺陷造成的这样就使运动部件与固定部件间摩擦力增大,在其他条件不变的fm情况下〈所以主安全门拒动fl f2+f3+fm例如,在年号炉大修前过热主安全门跑蛇实验时,发生了主20XX3安全门拒动检修时解体检查发现,活塞室内有大量的锈垢及杂质,活塞在活塞室内无法运动,从而造成了主安全门拒动检修时对活塞,胀圈及活塞室进行了除锈处理,对活塞室沟痕等缺陷进行了研磨,装配前将活塞室内壁匀称地涂上铅粉,并严格按次序对阀门进行组装在锅炉水压实验时,对脉冲管进行冲洗,然后将主安全门与冲量安全阀联结,大修后点炉时再次进行安全阀跑坨实验一切正常二是主安全门活塞室漏气量大当阀门活塞室漏气量大时,式()中1的一项作用在活塞上的作用力偏小,在其他条件不变的情况下fl fl所以主安全门拒动造成活塞室漏气量大的主要原因与阀门本身f2+f3+fm的气密性和活塞环不符合尺寸要求或活塞环磨损过大达不到密封要求有关系例如,号炉主安全阀对活塞环的质量要求是活塞环的棱角应圆滑,3〜9自由状态开口间隙不大于组装后开口间隙△二活塞与活塞室间14,1〜
1.25,隙活塞环与活塞室间隙为活塞环与活塞室接触B=
0.12〜
0.18,S=
0.08〜
0.12,良好,透光应不大于周长的对活塞室内要求是,活塞室内的沟槽深度1/6不得超过其椭圆度不超过圆锥度不超过应光
0.08〜
0.1mm,
0.1mm,
0.1mm,滑无擦伤,但解体检修时检查发现每台炉主安全门的活塞环、活塞及活塞室都不符合检修规程要求,目前一般活塞环与活塞室的间隙都在且S
0.20,活塞室外表的缺陷更为严峻,严峻地影响了活塞室的汽密性,造成活塞室漏汽量偏大消退这种缺陷的方法是对活塞室内外表进行处理,更换合格的活塞及活塞环,在有节流阀的冲量安全装置系统中关小节流阀开度,增大进入主安全门活塞室的进汽量,在条件答应的情况下也可以通过增加冲量安全阀的行程来增加进入主安全门活塞室内的进汽量方法推动主安全阀动作三是主安全阀与冲量安全阀的匹配不当,冲量安全阀的蒸汽流量太小冲量安全阀的公称通径太小,致使流入主安全阀活塞室的蒸汽量缺乏,推动活塞向下运动的作用力不够,即〈致使主安全阀阀芯不动fl flf2+f3+fm这种现象多发生于主安全阀式冲量安全阀有一个更换时,由于考虑不周而造成的、冲量安全阀回座后主安全阀延迟回座时间过长4发生这种故障的主要原因有以下两个方面一方面是,主安全阀活塞室的漏汽量大小,虽然冲量安全阀回座了,但存在管路中与活塞室中的蒸汽的压力仍很高,推动活塞向下的力仍很大,所以造成主安全阀回座缓慢,这种故障多发生于型A42Y-P
5413.7VDgXXX安全阀上,由于这种型式的安全阀活塞室汽封性良好消退这种故障的方法主要通过开大节流阀的开度和加大节流孔径加以解决,节流阀的开度开大与节流孔径的增加都使留在脉冲管内的蒸汽快速排放掉,从而降低了活塞内的压力,使其作用在活塞上向下运动的推力快速减小,阀芯在集汽联箱内蒸汽介质向上的推力和主安全阀自身弹簧向上的拉力作用下快速回座另一方面原因就是主安全阀的运动部件与固定部件之间的磨擦力过大也会造成主安全阀回座缓慢,解决这种问题的方法就是将主安全阀运动部件与固定部件的协作间隙掌握台标准范围内、安全阀的回座压力低5安全阀回座压力低对锅炉的经济运行有很大危害,回座压力过低将造成大量的介质超时排放,造成不必要的能量损失这种故障多发生在200MW机组所运用的型弹簧脉冲安全阀上,分析其原因主要是由以下几个A49H因素造成的一是弹簧脉冲安全阀上蒸汽的排泄量大,这种形式的冲量安全阀在开启后,介质不断排出,推动主安全阀动作一方面是冲量安全阀前压力因主安全阀的介质排出量不够而连续上升,所以脉冲管内的蒸汽沿汽包或集气联箱连续流向冲量安全阀维持冲量安全阀动作另一方面由于此种型式的冲量安全阀介质流通是经由阀芯与导向套之间的间隙流向主安全阀活塞室的,介质冲出冲量安全阀的密封面,在其四周形成动能压力区,将阀芯抬高,于是到达冲量安全阀连续排放,蒸汽排放量越大,阀芯部位动能压力区的压强越大,作用在阀芯上的向上的推力就越大,冲量安全阀就越不简单回座,此时消退这种故障的方法就是将节流阀关小,使流出冲量安全阀的介质流量削减,降低动能压力区内的压力,从而使冲量安全阀回座造成回座压力低的第二因素是阀芯与导向套的协作间隙不恰当,协作间隙偏小,在冲量安全阀启座后,在此部位瞬间节流形成较高的动能压力区,将阀芯抬高,延迟回座时间,当容器内降到较低时,动能压力区的压力减小,冲量阀回座消退这种故障的方法是认真检查阀芯及导向套各部分尺寸,协作间隙过小时,减小阀瓣密封面直往式阀瓣阻汽帽直径或增加阀瓣与导向套之间径向间隙,来增加该部位的通流面积,使蒸汽流经时不至于过分节流,而使局部压力上升形成很高的动能压力区造成回座压力低的另一个原因就是各运动零件磨擦力大,有些部位有卡涩,解决方法就是认真检查各运动部件,严格按检修标准对各部件进行检修,将各部件的协作间隙调整至标准范围内,消退卡涩的可能性、安全阀的频跳6频跳指的是安全阀回座后,待压力稍一上升,安全阀又将开启,反复几次显现,这种现象称为安全阀的“频跳”安全阀机械特性要求安全阀在整动作过程中到达规定的开启高度时,不答应显现卡阻、震颤和频跳现象发生频跳现象对安全阀的密封极为不利,极易造成密封面的泄漏分析原因主要与安全阀回座压力达高有关,回座压力较高时,容器内过剩的介质排放量较少,安全阀已经回座了,当运行人员调整不当,容器内压力又会很快升起来,所以又造成安全阀动作,像这种情况可通过开大节流阀的开度的方法予以消退节流阀开大后,通往主安全阀活塞室内的汽源削减,推动活塞向下运动的力较小,主安全阀动作的机率较小,从而防止了主安全阀连续启动、安全阀的颤振7安全阀在排放过程中显现的抖动现象,称其为安全阀的颤振,颤振现象的发生极易造成金属的疲惫,使安全阀的机械性能下降,造成严峻的装备隐患,发生颤振的原因主要有以下几个方面一方面是阀门的运用不当,选用阀门的排放力量太大(相对于必需排放量而言),消退的方法是应当使选用阀门的额定排量尽可能接近装备的必需排放量另一方面是由于进口管道的口径太小,小于阀门的进口通径,或进口管阻力太大,消退的方法是在阀门安装时一,使进口管内径不小于阀门进口通径或者削减进口管道的阻力排放管道阻力过大,造成排放时过大的北压也是造成阀门颤振的一个因素,可以通过降低排放管道的阻力加以解决。